中(zhōng)文
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在食品、制藥、畜牧、電(diàn)池、印刷、電(diàn)子等行業,帶有轉輪除濕功能的組合式空調機組應用十分(fēn)廣泛。這些行業的生(shēng)産環境通常需要維持40%以下(xià)甚至更低的相對濕度,轉輪除濕空調機組承擔着維持低濕生(shēng)産環境的重要任務,運行過程中(zhōng)經常會碰到各種原因導緻的濕度偏高問題。
本文将結合一(yī)個實際案例,對機組運行過程中(zhōng)遇到的再生(shēng)風帶水問題和濕度超标現象進行分(fēn)析,并給出解決方案,以期幫助用戶和有關售後服務人員(yuán)取得更多運行經驗。
問題與現象
接某畜牧行業用戶反饋,一(yī)台轉輪除濕組合空調機組在調試階段出現以下(xià)異常情況:
(1)在再生(shēng)排風管中(zhōng)不斷有水滴下(xià)來,剛好落在機組頂部面闆和段連接處,從而造成機組内積水。下(xià)班一(yī)停機,水就從排風管、排風機處流出來,在機房地面形成積水,打開(kāi)機組檢修門,也可見有水從機組頂闆闆縫處滴下(xià)來。見下(xià)圖:
(2)室内側相對濕度偏高,長時間降不下(xià)來。再生(shēng)排風則溫度偏低,隻有26-29℃(環境溫度大(dà)約20℃,濕度80%左右)。見下(xià)圖:
該轉輪除濕空調機組功能組合見下(xià)圖:
原因分(fēn)析
1、現場排查情況
首先,我(wǒ)(wǒ)們對有可能造成除濕能力下(xià)降的各個環節逐項進行了排查:
(1) 從現場情況看,再生(shēng)進風取自室内,因此可排除再生(shēng)風進風側将水帶入。
(2) 再生(shēng)排風管排到室外(wài),并有一(yī)定向下(xià)的坡度,斜向室外(wài),室外(wài)防雨百葉做的也比較好,因此可排除排風口雨水倒灌。
(3) 機組再生(shēng)熱源爲不鏽鋼電(diàn)加熱管,沒有采用蒸汽盤管做再生(shēng)熱源(蒸汽盤管漏才會有水漏出來),因此可排除再生(shēng)加熱設備漏水可能。
(4) 機組裏的滴水是從機組頂部通過滲透往下(xià)滴的,而機組頂部的水是從再生(shēng)排風機和排風管裏向下(xià)滴下(xià)來。因風管有保溫,風機表面沒凝露水,初步判斷水是從再生(shēng)排風側析出來的,連續不斷的水從風管裏滴下(xià)來。
(5) 排風溫度隻有26-29℃,嚴重偏低,檢測轉輪再生(shēng)進風經過加熱後可以達到120-135℃,測試電(diàn)加熱器電(diàn)流也屬正常,再生(shēng)加熱沒問題。
(6) 在機組開(kāi)機情況下(xià)進入轉輪段,轉輪在轉動且轉向正确,但感覺轉得比較快,經測試,轉動1/4圈需時25秒,轉化爲36r/h。對于轉輪除濕機來說,這個轉速屬嚴重偏高,一(yī)般除濕轉輪轉速爲10-12r/h。
檢查核對電(diàn)機極數爲4P,轉速1450,轉速比爲1:750,經計算電(diàn)機輸出轉速爲2r/m,轉化爲120r/h,電(diàn)機鏈輪爲φ112,轉輪直徑爲φ1220,轉輪轉速理論計算應爲:120*112/1220=11r/h,與實際轉速有很大(dà)出入,因此初步判斷轉輪電(diàn)機減速裝置有問題。應該是轉速比不是1:750,銘牌标識貼錯了。重新測試轉輪電(diàn)機的轉速,每分(fēn)鍾轉了6.5圈,那就是6.5r/m,反推轉速比爲1:220。
2、原因分(fēn)析
經過上述一(yī)系列排查,最終發現轉輪轉速(36r/h)異常,遠遠高于設計轉速(10-12r/h),這正是造成室内側相對濕度居高不下(xià)的原因。
我(wǒ)(wǒ)們知(zhī)道轉輪的除濕原理,是把浸漬吸濕劑(高效矽膠、分(fēn)子篩)的特殊複合耐熱材料加工(gōng)成蜂窩狀轉輪,分(fēn)爲吸濕處理區和再生(shēng)區。如圖所示,當被處理空氣通過轉輪的吸濕處理區域時,其中(zhōng)的水蒸汽被轉輪中(zhōng)的吸濕介質所吸附變成幹燥空氣;在再生(shēng)區域,另一(yī)路空氣先經過再生(shēng)加熱器後,變成高溫空氣(一(yī)般爲100-140度)并穿過吸濕後的飽和轉輪,使轉輪中(zhōng)已吸附的水份蒸發,再通過再生(shēng)風機将濕空氣排到室外(wài),從而恢複了轉輪的除濕能力。
在設計工(gōng)況下(xià),除濕轉輪以 8-12轉/小(xiǎo)時的速度緩慢(màn)旋轉,以保證整個除濕爲一(yī)個連續的過程。在5r/h 的轉速時除濕效果最好,在10r/h 的轉速時系統的 COP 最高。
這台轉輪轉速提高了,雖轉輪換熱效果加強了,但是這樣由于吸濕劑在再生(shēng)區停留的時間過短,水蒸汽得不到完全蒸發就轉入處理區了,其排風溫度得不到升高,導緻相對濕度越來越高,這是根本原因。時間一(yī)長,轉輪裏的水份就處于飽和狀态。從而造成以下(xià)兩種狀況,(一(yī))除濕效果變差了;(二)飽和狀态水蒸汽出來後碰到風機就會凝結爲水,被風機帶出來,在風機和風管上滴下(xià)來。
解決方案
1、更換轉輪電(diàn)機。聯系轉輪供應商(shāng),把正确的轉輪電(diàn)機發過來,要求廠家發貨前必須測試轉速是否爲2r/m。
2、轉輪電(diàn)機到達後,拆卸機組舊(jiù)轉輪電(diàn)機,更換新的電(diàn)機上去(qù)。點動轉輪電(diàn)機,确定轉輪轉向。啓動轉輪電(diàn)機,測試轉輪的轉速,轉輪轉動1/4圈,需時約82秒,轉化爲11r/h,符合設計要求。3、觀察轉輪運轉情況,運行良好,沒抖動、跑偏、脫帶等情況出現。
效果确認
1、重新正常啓動機組,再生(shēng)排風機和排風管沒有水滴下(xià)來。
2、轉輪段與前表冷段頂内部沒有水向下(xià)滴。
3、轉輪前後檢修空段比較幹爽,沒水珠形成。
4、再生(shēng)排風溫度上升到38~39℃。
5、開(kāi)機後濕度由65%四十分(fēn)鍾後降到40%,溫度、濕度均可以達到設定要求。
6、濕度降下(xià)來後能維持穩定(冷凍水10℃左右)。
7、運行4小(xiǎo)時後停機,再生(shēng)排風機、排風管也沒水向下(xià)滴。
8、問題得以解決,總體(tǐ)效果可以。
預防措施
1、采購轉輪時,供應商(shāng)已把轉輪電(diàn)機安裝好,成品(機組)在做出廠檢驗試機時,必須把轉輪電(diàn)機通電(diàn),測算一(yī)下(xià)轉輪的轉速是否在設定值左右(一(yī)般除濕轉輪轉速在11r/h)。
2、現場調試時必須注意:排風管要有坡度,坡向排風口,以免雨水倒灌;排風管是否有保溫,因風管裏的空氣是高溫高濕的,風管沒保溫的話(huà)很容易産生(shēng)凝露;排風管如有上升的管路時,必須要在最低點做好疏水措施。
3、現場調試時,對有可能影響轉輪除濕機組除濕能力的以下(xià)各因素,要逐一(yī)進行檢查确認,發現問題及時調整或整改:
1) 機組的新風量是否與額定值相符,不能超出額定值太多。
2) 再生(shēng)熱量是否足夠,如爲電(diàn)加熱的,核算電(diàn)加熱功率是否足夠(可檢測電(diàn)流反推),電(diàn)加熱是否有部分(fēn)燒掉。
3) 再生(shēng)加熱采用蒸汽加熱時,須确保冷凝水疏水暢順。
4) 檢查冷凍水供回水溫度是否正常。
5) 如果發現轉輪除濕能力與設計有偏差,需與轉輪供方溝通驗證,風速、厚度、材質等參數是否有誤,确認供方選型是否有問題。
客戶服務部供稿